卡特挖掘機維修
一臺CAT320BL型液壓挖掘機在工作了5100H后出現(xiàn)如下:當機器向前行走30m后,整機已向左偏移2m;向后行走30m后,整機也向左偏移2m。該機是由3個系統(tǒng)實現(xiàn)驅(qū)動和控制的,分別為主液壓系統(tǒng)、先導液壓系統(tǒng)和電子控制系統(tǒng)。修理挖掘機其液壓系統(tǒng)的工作原理是:由發(fā)動機直接驅(qū)動上、下變量柱塞泵和先導泵,液壓油自上、下泵分別進入主控制閥,機器在不進行行走和其他動作的操作時,上、下泵的液壓油分別經(jīng)閥體進入油箱;此時,來自主控制閥的負反饋信號反饋至上、下泵的控制器中,控制上、下泵的斜盤擺角,使機器空轉(zhuǎn)時液壓泵的排量減至最小;當進行行走等操作時,主控制閥在相應先導壓力油的控制下,維修挖掘機將液壓泵的壓力油引向左、右行走馬達等執(zhí)行元件。
該系統(tǒng)為先導負反饋恒功率變量自動控制系統(tǒng),其最大工作壓力由主溢流閥控制,挖掘機維修行走時設置壓力為34。3Mpa。針對該機的故障現(xiàn)象,結(jié)合液壓系統(tǒng)的工作原量,初步判斷故障應出自液壓系統(tǒng),可能發(fā)生的部位有:上下主泵及其控制系統(tǒng)、先導控制閥、主控制閥、中心回轉(zhuǎn)接頭和行走馬達等幾部分。為了更快、更準確地找出故障的部位,我們進行了如下步驟的試驗及測量。將挖掘機停放在長約25m且平整堅硬場地上的一端(見附圖),啟動發(fā)動機,將速度自動控制開關(AEC)斷開,并將發(fā)動機的油門放置在“10”的位置,同時推下左、右行走先導控制閥,使機器向前直線行走約25m,結(jié)果整機向左偏移了1.3m;然后,推下左、右行走先志控制閥。
挖掘機修理使機器向后直線行走約25m。發(fā)現(xiàn)整機也向左偏移1.3m。將鏟斗油缸活塞縮回至極限位置,使液壓系統(tǒng)壓力升高,此時用壓力表測得系統(tǒng)的壓力為34.3Mpa,松開主溢流閥的鎖緊螺純潔,順時針轉(zhuǎn)動調(diào)整螺釘1.5圈,調(diào)高主溢流閥的壓力,測試行走過載閥的壓力,測試方法為:用塞擋銷卡死后右側(cè)驅(qū)動輪,同時用鏟斗和動臂撐起右履帶使其懸空,再向前操縱右行走操縱桿,此時壓力表測得的系統(tǒng)壓力即為下泵的壓力(29.5MPa)。將中心回轉(zhuǎn)接頭下的4根主油管拆下,使左、右兩對油管相互對換,擰緊后再操縱兩行走操縱桿,進行測試步驟(1)的測試,發(fā)現(xiàn)機器向左偏移。將上、下兩泵的出油管拆下,使上、下兩泵的出油管相互對換,擰緊后再進行步驟(1)的測試。
發(fā)現(xiàn)機器向右偏移。當操縱行走控制閥使挖掘機直線行走時,同時操縱機器上的其他系統(tǒng),讓它們產(chǎn)生動作,結(jié)果發(fā)現(xiàn)機器不存在左偏的故障。根據(jù)以上的測試及檢測結(jié)果并結(jié)合液壓系統(tǒng)的工作原量,根據(jù):(1)、(4)、(5)、(6)步驟的測試結(jié)果,可判斷中心回轉(zhuǎn)接頭、左右行走馬達、先導控制閥及行走主控制閥不存在故障。因為測試步驟(4)的結(jié)果表時,左右行走以達、行走平衡閥、行走過載閥不存在故障,而測試步驟(5)的結(jié)果則表明先導控制閥和行走主控制閥也不存在故障。根據(jù)(2)、(3)、(6)步驟的測試結(jié)果,可以判斷上泵不存在故障,故障的根源應下泵。其依據(jù)是:通過測試步驟(2)、(3)可初步判斷上泵工作是正常的,經(jīng)過步驟(6)的測試后。
可判斷上泵不存在故障。因為當挖掘機直線行走且操縱機器的其他系統(tǒng)時只有上泵供油,這可進一步說明是下泵存在故障。于是,從挖掘機上拆下液壓泵總成,對下泵進行了檢修,拆修后發(fā)現(xiàn),泵的柱塞、柱塞套、配流盤都沒有問題;泵調(diào)節(jié)器的柱塞和缸套都有磨傷痕跡,且已起了溝槽。由此可以確定,故障原因應在此處。根據(jù)上述情況,對該機所出現(xiàn)的故障可解釋為:當機器直線行走時,由于下泵的泵流量調(diào)節(jié)器的柱塞卡在某一位置,而此柱塞通過樞銷與下泵的缸體作機械連接,這樣缸體就無法轉(zhuǎn)到泵調(diào)節(jié)器的最大角度位置,使下泵無法形成最大排量。同時,由于磨損較嚴重,內(nèi)部產(chǎn)生泄漏,使系統(tǒng)壓力只能達到29.5Mpa,最終致使左側(cè)行走馬達的速度變慢,機器即向左偏移。換件修理下泵調(diào)節(jié)器后。